

PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve
İyileştirilmesi:
1--Bu çalışmada
Balıkesir’deki PVC profil fabrikasında yapılan enerji etütleri ve iyileştirmeleri
sonucunda elde edilen enerji tasarrufu incelenmiştir. Öncelikle
boru tesisatında ultrasonik
debimetre ile su hızları ölçülmüş, mevcut boru tesisatında çok yüksek basınç
kayıpları olduğu görülmüştür.
1.1--Bu çalışmada öncelikle
soğutma gruplarına ait su tesisatı yenilenmiş, boru tesisatındaki 17,48 mSS kayıplar
3,64 mSS’a düşürülmüştür. Bunun sonucu
3x15 kW’lık hidrofor grubu
iptal edilmiş yerine 22,5 kW’lık pompa eklenmiştir.
1.1--Bunun üzerine boru tesisatı
yeniden tasarlanmış ve bu tesisata uygun pompa seçimi yapılmıştır. Yine dinlendirme
havuzlarındaki sıcak-soğuk su karışmaları önlenmiş, soğuk suyun doğrudan
kalıplara basılması sağlanmıştır.
2--Soğuk kış aylarında
soğutma gruplarında tüketilen enerjiyi sıfırlamak için soğutma yüküne uygun
olarak seçilen kuru soğutucular yerleştirilmiştir.
2.1--Kuru Tip Soğutucu
Kullanımı (Free Cooling) Sulu sistem soğutma uygulamaları için doğal
soğutma,merkezi bir soğutma grubundan sağlanan soğuk su üretiminin maliyetini
azaltmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır.
2.1.1--Soğutma suyu ihtiyacı
olan sistemlerde uygulanan doğal soğutma, ortamın düşük hava sıcaklığından
faydalanarak soğuk su üretici grubun (chiller) kompresörünün çalışması olmaksızın
ya da kısmen çalıştırılarak soğutma suyu
elde edilmesidir
2.2--Havuzdan soğutma
gruplarına su basan pompaların sayısı 5’ten bire düşürülmüştür.Daha sonra
sisteme kuru soğutucular eklenmiştir. Özellikle sıcaklığın +10 °C’den düşük olduğu
kış günlerinde ve ilkbahar/sonbahar gecelerinde kuru soğutucuların devreye
girerek enerji tasarrufu yapılması sağlanmıştır. Şu anda enerji ölçümleri devam
etmektedir. Bir yıl boyunca yapacağımız ölçümlerle gerçek rakamlara ulaşmak
mümkün olacaktır.
3--Mekanik tesisatın tam
otomasyonu için PLC kullanılmış olup dış hava sıcaklığı izlenerek +10 °C’nin
altında kuru soğutucular otomatik olarak devreye alınmıştır.
4--Tüm bu çalışmalar
sonucunda pompa enerjisinden, havuz sisteminden ve kuru soğutuculardan önemli
ölçüde enerji tasarrufu sağlanmıştır.
4.1--Kuramsal hesaplamalara
göre bu çalışma sonunda 330.253,2 TL tasarruf edilmesi beklenmektedir. Bu rakam
yıllık 600.000 TL elektrik faturası ödeyen orta ölçekli bir firma için çok
ciddi bir rakamdır. Tüm bu iyileştirmeler için harcanan para 98.000 TL olup bu masrafların
tahmini geri ödeme süresi 3,56 aydır.
5--Ülkemizde sanayide enerji
yoğunluğunun çok yüksek olması nedeniyle
bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması çok önemlidir. Herhangi bir sanayi kuruluşunda basit önlemlerle %20 civarında
enerji tasarrufu yapmak mümkün olabilir. Bu konuda üniversitelere büyük
görevler düşmektedir. Bu tür çalışmalarla nüniversite-sanayi işbirliği
geliştirilmiş olacaktır.
Kaynak: Tesisat Mühendisliği
- Sayı 142 - Temmuz/Ağustos 2014-Hüseyin BULGURCU-Nadir İLTEN-İsmail CANER-Okan
KON