MAKALELER / Sanayide Enerji Tasarrufu Uygulamaları





5—Sanayide Enerji Tasarrufu Uygulamaları:

 

1—Buhar Enerjisinde Verimlilik:

 

Buhar kazanlarında kayıplar 5 ana kategoride toplanabilir.

 

1--Baca Kaybı……. % 4-12--Bacadan atılan gazın sıcak-lığına bağlı olan duyulur ısı enerjisi kaybı,

 

2--Entalpi Kaybı…..% 7-9--Bacadan atılan gazın içerisin-de bulunan su buharı ile taşınan gizli ısı enerjisi kaybı,

 

3--Çeper (Yüzey) Kaybı….% 1-2--Kazanın dış yüze-yinden ortama atılan ısı enerjisi kaybı,

 

4--Blöf Kaybı……% 2-5--Kazandan yapılan yüzey ve dip blöflerle atılan ısı enerjisi kaybı,

 

5--Yanma Kaybı…% 0-6--Brülörden yanmamış olarak atılan yakıtın sahip olduğu ısı enerjisine bağlı kayıp.

 

1.1--Genellikle bu kayıpların toplamı %15 oranında olmaktadır. Bu oranın üzerinde olduğu durumlarda kazanda ciddi bir problem olduğu dikkate alınmalı ve gerekli düzeltici faaliyet ivedi olarak yapılmalıdır.Tipik bir işletmede dağıtım hattı kayıplarının oranı yaklaşık % 5-7 mertebesindedir.

 

2--Atık Baca Gazı Isısından Enerji Tasarrufu Uygulaması:

 

2.1—Amaç: Baca Gazı Atık Isısı ile besi suyunu ısıtmak:

 

2.2—Teknik Değerler:Kazan Kapasitesi:6.000.000 Kcal/h--2--Buhar Debisi:10.000 Kg/h-Buhar basıncı:8 Bar  Baca Sıcaklığı-t1=200 °C  -t2=80 °C--baca gazı çıkış sıcaklığı:120 °C

2.3--Sonuç:

1--Tasarruf Edilen Enerji Miktarı   : 240.909 Kcal/h

2--Tasarruf Edilen Enerji Oranı      : % 4

3--Besi Suyu Çıkış Sıcaklığı    : 104 °C

4--Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli: 123.480 TL/Yıl-(7.200 h/yıl çalışma için)

5--Yatırımın Amorti Süresi      : 7 Ay

 

 

3--Buhar Kazanı Otomasyonu İle Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

3.1—Teknik Değerler:Kazan kapasitesi:: 7.200.000 Kcal/h -Debisi:12.000 Kg/h-Basınç:6 Bar iletkenlik: 70 μS- 1 No’lu Buhar Kazanı: Isıl Kapasite Buhar Üretim Kapasitesi Buhar İşletme Basıncı Besi Suyu İletkenliği-Kazan İçi İletkenlik Değeri: 910 μS

 

3.2—Uygulama:kireç oluşmaması için, kazan içerisindeki iletkenlik değerleri belirli mertebelerde tutulmaya çalışılır. Dışarı atılan (yüzey blöf) yüksek derişiklikte kirletici içeren su yerine, çok daha düşük derişiklikte yabancı madde içeren taze besi suyu kazana otomatik olarak alınır. Böylece kazandaki yabancı madde derişikliği kontrol edilir

 

3.1--Örneğin; 2 mm kireç tabakasından dolayı kazanda tüketilen yakıt miktarındaki artış yaklaşık %14 olacaktır. Bu tür bir durumun oluşmaması için yapılacak olan yüzey blöfü gerektiği kadar kontrollü olarak yapılmalıdır. Gereğinden fazla blöf yapıldığı takdirde, kazana ilave edilen su için fazla enerji harcanacak, ayrıca ilave suyun kimyasal katkı maddeleri de işletmeye ek maliyet getirecektir

 

3.2--Modern buhar kazanlarda istenilen TDS (Toplam Erimiş Katı Madde) değeri 3.000 ppm’dir. PPM, milyonda parça anlamını taşır ve 1 ppm 0,7 μS değerine eşittir.

 

3.3--Buhar kazanlarına yapılan otomasyon uygulaması sonucunda, otomatik yüzey blöf sistemi sahip olduğu iletkenlik duyargası ile kazan suyunun iletkenli-ğini eşzamanlı olarak ölçerek kazanın gerektiği kadar blöf yapmasını otomatik olarak sağlamaktadır.

 

3.4--Bu sistemin kontrol ünitesi 3.000 ppm değerine ayarlanmış ve sistemin buhar kazanının TDS değeri-ni modern kazanlar için tavsiye edilen bu seviyede sabit tutması sağlanmıştır.

 

Bu uygulamanın ardından işletmenin yaptığı yüzey blöf miktarları:

1-No’lu Buhar Kazanında: 285,6 kg/h

2-No’lu Buhar Kazanında: 285,6 kg/h

 

3.3--Enerji tasarruf miktarları:

1--Tasarruf Edilen Enerji Miktarı: 82.992 Kcal/h

2--Yakıt Tasarrufu         : 11,83 Nm3/h

3--Su Tasarrufu    : 1.276,8 kg/h

4--Kimyasal Tasarrufu: 128 gr/h

5--Toplam Tasarrufun Parasal Değeri: 48.312 TL/Yıl-(7.200 h/yıl çalış-ma için)

6--Yatırımın Amorti Süresi      : 5 Ay

 

 

4--Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi İle Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

4.1—Teknik Değerler:İşletme Buhar Debisi-2.200 kg/h -kondens dönüş oranın % 87.Buhar kazanlarının 8 bar işletme basıncı-kondens dönüş sıcaklığının 152 °C ve basıncının ise 4 bar

 

1--Detaylı audit çalışması kapsamında toplanan değerler ve yapılan hesaplamalar sonucunda, işletmeye flaş buhar geri kazanım sistemi kurulması kararlaştırılmıştır.

 

2--152 °C’de ve 4 barg basınçtaki kondensin sahip olduğu ısı enerjisinin 153,28 kcal/kg olduğu buhar tablo-larından bulunmuştur. Flaş buhar basıncını 0,2 barg olarak seçtiğimiz işletmede elde edilen flaş buhar miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

 

Kondens Miktarı= 1.914 kg/h--4 barg basınçtaki suyun entalpisi = 153,28 kcal/kg

0,2 barg basınçtaki suyun entalpisi = 105,45 kcal/kg—

0,2 barg basınçta buharlaşma entalpisi= 536,70 kcal/kg

 

3--4 barg basınçtaki kondens 0,2 barg basınçta serbest bırakıldığında açığa çıkan enerji miktarı;153,28 kcal/kg - 105,45 kcal/kg = 47,83 kcal/kg--Açığa çıkan bu enerji kondensin bir kısmını buharlaştırır. Buharlaşma oranı:[47,83 kcal/kg ÷ 536,70 kcal/kg] x 100 = % 8,91

 

4--Geri dönen kondensin %8,91’i 0,2 barg basınçta buharlaşacağına göre elde edilen buhar miktarı:1.914 kg/h x % 8,91 = 170,54 kg/h olacaktır

 

5--Atmosfere atmak yerine flaş buhar geri kazanım sistemi ile elde edilen 170,54 kg/h buhar ile otel odalarında kullanılmakta olan sıcak suyun ön ısıtması yapılmıştır.

 

4.3--Enerji tasarruf miktarları:

1--Tasarruf Edilen Enerji Miktarı   : 91.528,8 Kcal/h

2--Yakıt Tasarrufu         : 13,05 Nm3/h

3--Su Tasarrufu    : 170,54 kg/h

4--Kimyasal Tasarrufu: 15 gr/h

5--Toplam Tasarrufun Parasal Değeri: 48.620 TL/Yıl-(5.000 h/yıl çalış-ma için)

6--Yatırımın Amorti Süresi      : 4 Ay

 

 

5--Proses Fırınlarının Bacalarından Atılan Gazlardan Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

5.1—Amaç:Doğalgaz yakan brülörlerle çalışan fırının baca gazları ile dışarıya atılan ısı enerjisinden faydalanılarak, işletmenin ihtiya-cı olan sıcak su üretiminin gerçekleştirilmesi düşünülmüştür.

 

5.2--Yapılan hesaplamaların ardından elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

1No’lu Baca:Baca Gazı Debisi    : 4.155 Nm3/h Baca Gazı Sıcaklığı: 200 °C

2No’lu Baca:Baca Gazı Debisi    : 4.155 Nm3/h Baca Gazı Sıcaklığı: 200 °C

 

2--Baca gazı ekonomizer-lerinin su giriş çı kışları seri bağlı olarak tasarlanmış olup, saatte 15.000 kg su, 20 °C’de ilk ekonomizere girecek ve 80 °C olarak son ekonomizerden çıkacak-tır.

 

3--Fırın bacalarından atılan baca gazı sıcaklıkları ise 200 °C’den, doğalgaz yakan sistemlerde kritik değer olan 120 °C’ye kadar düşürülerek atmosfere bırakılacaktır.

 

5.3—Sonuç:Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan fırın bacalarına baca gazı ekonomizeri uygulaması neticesinde elde edilen sonuç aşağıdaki gibidir

1--Tasarruf Edilen Enerji Miktarı   : 927.770 Kcal/h

2--Tasarruf Edilen Enerji Oranı      : % 4

3--Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli: 399.847 YTL/Yıl--(6.400 h/yıl çalış-ma için)

4--Yatırımın Amorti Süresi      : 9 Ay

 

 

6--Kazan Teşhis ve Tanı Sistemi Uygulaması İle Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

6.1—Amaç-Kazan teşhis ve tanı sisteminin sağladığı bilgiler sonucunda, üretim planı yeniden planlanarak, işletmede buhar çeken ana 3 prosesin peş peşe devreye girmeleri ile buhar kazanından sürekli buhar çekimi olması sağlanmış, dur - kalk çalışma minimize edil-miş ve kazan verimi % 82 - 86 aralığına çıkartılmıştır

 

6.2—Sonuç:
1--Buhar Kazanı Verim Artışı: ~ % 13

2--Yakıt Tasarrufu         : 66,9 Nm3/h

3--Toplam Tasarrufun Parasal Değeri: 200.700 TL/Yıl-(6.000 h/yıl çalış-ma için)

4--Yatırımın Amorti Süresi      : 5 Ay

 

 

 

7--Atık Boyalı Sudan Geri Kazanım Sistemi İle Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

7.1—Amaç-Boyahaneden atılan kirli su yerine temiz su alınmakta ve doğalgaz yakan buhar kazanından elde edilen buhar ile istenilen sıcaklığa ısıtıl-maktadır. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, atılan kirli suyun sahip olduğu ısı enerjisinden faydalanılarak boyahaneye alınan temiz suyun ön ısıtmasının yapılabileceği tespit edilmiştir.

 

7.2—Teknik Değerler:
1--Atık Sıcak Kirli Su Debisi  : 55.000 kg/h

2--Atık Sıcak Kirli Su Sıcaklığı        : 65 °C

3--Temiz (Soğuk) Su Debisi    : 55.000 kg/h

4--Temiz (Soğuk) Su Sıcaklığı          : 20 °C

 

7.3—Sistem Tasarımı:

 

3.1--Bu noktadan hareketle sistem tasarımı yapılmıştır Drenaja gönderilen atık sıcak kirli su, kanallar vasıta-sı ile atık su dengeleme havuzuna yönlendirmiştir Atık su dengeleme havuzuna girmeden önce ön filt-reden geçirilerek içerisinde bulunan parçacıkların tutulması sağlanmıştır. Atık su dengeleme havuzuna boşalan kirli sıcak su, pompalar yardımı ile serbest akışlı plakalı eşanjörlere yönlendirilmiştir.

 

3.2--Pompaların basma hattına ise parça ve elyaf tutucu filtre yerleştirilmiştir. Bu filtrenin amacı ısı transferi sırasında atık suyun içerisinde olması muhtemel parça ve elyafların tutularak eşanjör ısı transfer yüzeyine yapışmasını ve ısı transferine engel olmasının önüne geçmektir. Eşanjörde sahip olduğu ısı enerjisini, temiz soğuk suya aktaran atık kirli su drenaja verile-rek arıtmaya yönlendirilmiştir.

 

3.3--Isınan temiz su ise, temiz su depolama tankına alınarak buradan da hid-rofor grubu ile proseslere gönderilmiştir. Enerji tasarrufu çalışmaları sonucunda işletmenin sağladığı tasarruf miktarı aşağıda belirtilmiştir

 

7.4—Sonuç:

1--Temiz (Soğuk) Su Debisi    : 55.000 kg/h

2--Temiz (Soğuk) Su Giriş Sıcaklığı: 20 °C Temiz (Sıcak)

3--Su Çıkış Sıcaklığı : 58 °C Tasarruf Edilen Enerji Miktarı     : 2.090.000 Kcal/h

4--Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli : 1.011.600 TL/Yıl--(7.200 h/yıl çalış-ma için)

5--Yatırımın Amorti Süresi      : 8 Ay

Not: Yatırım bedeline sadece atık kirli sudan geri kazanım sistemi değil ayrıca kirli su dengeleme havuzu ve temiz su depolama havuzu da dahildir.

 

 

8--Baca Gazı Analizi İle Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

8.1—Amaç-Ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olan bir endüstriyel işletme buhar kazanında yakıt olarak Fuel Oil No:6 kullanılmaktadır. İşletmede kullanılan buhar kazanlarının teknik özellikleri aşağıdaki gibi-dir

1--Isıl Kapasite     : 3.840.000 Kcal/h

2--Buhar Üretim Kapasitesi     : 6.400 Kg/h

3--Buhar İşletme Basıncı         : 10 Barg

4--Buhar Kazanı Çalışma Oranı        : % 63

5--İşletmenin Tükettiği Buhar Miktarı : 4.000 kg/h

 

2--Yapılan araştırmalarda +20°C dış hava sıcaklığında-ki brülör ayarı yapıldığında ve bu kazan aynı brülör ayarıyla sıfırın altında 20°C dış sıcaklık değerinden çalıştığında, daha fazla çekilen hava dolayısıyla hava fazlalık katsayısı 1,1 değerinde 1,2 değerine yükselmekte; baca gazı sıcaklığı da 222°C değerinde 230°C değerine yükselmektedir.

 

2.1--Bu durumda ısıl verim % 85,1 değerinden % 83,9 değerine düşmektedir. Görüldüğü gibi dış sıcaklık değişimi kazan veriminde % 1 mertebesinde bir değişime neden olabilmektedir.

 

2.2--Teorik olarak hesap yapıldığında ele alınan bu örnekte kayıpların % 9 merte-besine kadar çıkabileceği görülmüştür.

 

2.3--Bacaya yerleştirilecek bir duyarga ile yanma ürünlerindeki oksijen (O2) yüzdesi sürekli izlenir. Emisyondaki oksijen (O2) değerine göre hava damperi ayarlanır ve yanma havasındaki oksijen (O2) miktarı kontrol altına alınmış olur.

 

2.4--Bu sistem ile hava fazlalık katsayısı sürekli minimum değerde sabit tutularak, maksimum performans elde edilir.

2.5--Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan taşı-nabilir baca gazı analiz cihazı yatırımı sonucunda işletmenin sağladığı tasarruf miktarları:

 

8.3—Sonuç
1--Buhar Kazanı Verim Artışı  : ~ % 7

2--Yakıt Tasarrufu         : 20,3 kg/h

3--Toplam Tasarrufun Parasal Değeri: 121.800 TL/Yıl--(6.000 h/yıl çalış-ma için)

4--Yatırımın Amorti Süresi      : 1 Ay

 

 

9--Buhar Dağıtım Hatlarının İzolasyonu İle Enerji Tasarrufu Uygulaması

 

9.1—Amaç-Yapılan ölçüm ve gözlemlerin ardından, işletmede izolasyonsuz boru uzunluğunun 224 m olduğu ve bu hatlar boyunca 44 tane armatürün izolesiz olduğu tespit edilmiştir. Hatlarla ilgili detaylı bilgi şu şekilde ortaya konmuştur

 

2--Ortam sıcaklığının 20 °C ve ortamdaki hava akış hızının 2 m/s olarak yapılan hesaplamalar neticesin-de, boru hatlarının kaya yünü ile izolasyonuna ve armatürlerin ise özel üretilen ceketler ile izolasyonuna karar verilmiştir.

 

3--Hatlara uygulanan kaya yünü izolasyonun üstü alüminyum sac ile kaplanarak

izolasyon malzemesi sudan korunurken ayrıca kısmen darbelere karşı da dayanıklılığı artırılmıştır.

 

9.4—Sonuç:

Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan izolasyon yatırımı sonucunda işletmenin sağlamış olduğu tasarruf değerleri şu şekildedir:

1—Enerji Tsarrufu:147.736 Kcal/h--: 75.843 TL/Yıl--(7.200 h/yıl çalış-ma için)

2--Amorti süresi: 6 Ay

Not: Örnek olarak verilen tekstil işletmesinde doğal-gaz yakan buhar kazanından elde edilen buharın maliyeti 39 YTL/ton buhar’dır

 

Kaynak:Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli-Durmuş Kaya  , Cengiz Güngör

 

 




Makalenin İzlenme Sayısı : 174

Eklenme Tarihi : 21.12.2021

Önceki sayfaya geri dön.